Science Fair Air raketer (7 / 11 steg)
Steg 7: reparation!
Vi hade tur.
Eftersom det hände bara så hade jag en annan Arduino Pro Mini ombord på hand. Det enda problemet var denna styrelse var 5V version. Lyckligtvis hade jag en 5V öka regulatorkortet på hand som skulle stöta våra batterispänningen till 5V till makten det. Eftersom den underbara Adafruit accelerometer styrelsen och OpenLog kan både hantera ingång både 3.3V och 5V var vi tillbaka i näringslivet.
Vi tog lite av prototyper ombord och ihop snabbt en ny krets. Eftersom vårt OpenLog och accelerometer ombord överlevde tidigare kraschen var allt vi hade att göra ansluta uteffekten från 5V boost regulator till VCC stift på Pro Mini. Alla våra andra anslutningar förblivit densamma men vi var tvungna att bygga den lite annorlunda än våra tidigare krets på grund av den nödvändiga boost regulatorn-allt vi gjorde var att köra punkt till punkt ledningar för anslutning för accelerometern, makt och marken. Efter uppladdning vår kod var vår krets redo att logga data. Denna krets var något tyngre än den första versionen på 15.28 gram.
Jag visste att eftersom vi nu använder en 5V styrelse istället för en 3.3V styrelsen att läsa våra accelerometer siffrorna inloggad skulle vara lite annorlunda. Om du ansluter en 5V sensor till en 5V Arduino skulle du normalt se värden som sträcker sig från minst 0 till högst 1023. När du använder en 3.3V sensor med en 5V Arduino värdena kommer att variera från 0 till 675 på grund av spänning/skalning skillnaden. 3.3/5 * 1023 = 675. Detta är kommer vettigt senare när vi ser över data.
Fenan var limmade tillbaka på raketen och vi tejpade över hålet i sidan av raketen. Näsan konen passar reparerades med lite tejp och vi var bra att gå!
Tillbaka till lanseringen platsen!