Scratch byggt Micro Quad Copter (2 / 6 steg)
Steg 2: efter min första flygningen
Copter gjorde ett oberäkneligt flip efter ca 3-4 minuter flygtid efter Jungfrun flyg och nära marken. Jag var ganska förvirrad om vad som hände så jag tog copter inuti och började tänka vikt och eventuellt inställningarna för kk2. Jag slutade ta batterihållaren av och fästa lipo till botten med velco. Jag sprang några fler tester och fortfarande bara 3-4 min flygtid på ett fulladdat batteri. Tänka på vikt, började jag att google flip utfärda och läst på forumet att vissa folk isolera en misslyckad ESC. Innan du byter motor bestämde jag mig att testa denna setup igen. Reproduceras av oberäkneligt luckan och omedelbart rörde alla på ESC och motorer. Jag kände motor #1 och det var långt över normal temp. Så jag beslöt att åter fastlödda #1 motor och ESCS anslutningar och "BAM" jag var nu får 6-7 minuter flygtid utan att någon vänder oberäkneligt. Nu har ett bra batteri, ESK: s och motorer jag kunde sedan arbeta med inställningarna för kk2.